水泥

HJ节能燃烧器在云贵高原的使用体会

发布时间:2022/6/6 17:18:15   

一、

基本情况简介

F公司t/d线位于海拔m的云贵高原,年投产,投产后窑产量在t/d左右,因原燃烧器使用时间久导致磨损严重,窑产量低(t/d左右),质量不稳定,一次风用量(包括窑头送煤风机风量)偏大,煤耗、电耗偏高,火焰调节不灵活,适应原材料变化的能力偏弱,年更换为HJ高动能型五通道节能燃烧器后,熟料煅烧状况有很大改善。

1.1

煤粉质量

F公司入窑煤粉工业分析见表1,入窑煤粉硫含量为1.55%,0.08mm筛余细度为1.9%。

表1煤粉工业分析

Mad(%)

Aad(%)

Vad(%)

Qnet,ad(kJ/kg)

2.16

23~24

24~26

.66

1.2

熟料三率值、MgO含量及熟料强度

F公司熟料三率值:KH为0.~0.、SM为2.60~2.70、IM为1.50~1.55,MgO含量为4.12~4.50%。F公司熟料中MgO含量较高,熟料结粒存在大小不均、有一部分结粒偏大而熟料内部几乎是半生料(见图1),这部分没有充分煅烧的料,f-CaO偏高,强度偏低。(熟料强度:3d抗压强度29~31Mpa、28d抗压强度52~54Mpa。)

图1熟料结粒大小不均

天津院白波、陈友德教授等人经测试发现石灰石中MgO的含量对熟料强度有一定的影响,总的趋势是石灰石中MgO含量越高,则熟料强度越低。南京院教授级高级工程师、全国工程设计大师蔡玉良指出,MgO在水泥熟料矿物固溶体总量只能在1.5~2.0%,过多的MgO导致熟料烧成范围变窄,易造成窑内结长厚窑皮、结圈、结大球等问题。

01

原燃烧器生产情况

原燃烧器存在的主要问题有:

(1)原燃烧器使用时间久,磨损严重,窑产量低(t/d左右),质量不稳定。在正常生产时,窑电流突然下降,出现窑温走低,二次风温偏低且波动大(~℃)。氨水用量从正常0.5m3/h下降到0.2m3/h,系统处于不正常状态,检查烧成系统也没发现异常情况。

(2)窑头燃烧器推力小,煤风混合不均匀,煤粉燃烧不充分,火力强度不够,火焰不集中,有时候出现窑尾烟室温度比二次风温还高的现象,熟料结粒差,出窑熟料黄心料多。

(3)火焰刚性差、烧成带温度分布不均,烧成带偏长。窑筒体温度低于℃,窑皮长厚,现场测量最低有℃。

(4)一次风用量(包括窑头送煤风机风量)偏大,入窑冷风多,煤耗、电耗偏高。

(5)火焰调节不灵活,适应原材料变化的能力偏弱。

图2窑筒体温度扫描

二、

HJ高动能型五通道节能燃烧器使用情况

2.1

节能原理及优势

(1)一次风量(包括窑头送煤风机风量)减小,入窑冷空气量少,能够利用更多的高温二次风。采用HJ高动能型五通道节能燃烧器,在保证煤粉充分燃烧的情况下可以有效减少多余一次风进入窑内,有利于加快煤粉着火速度。一次风量下降,煤粉混合均匀,煅烧稳定,降低了火焰的峰值温度,减少NOX的产生,降低脱硝费用。

(2)节电:较少的一次风用量和窑头送煤风用量可以降低电耗。

(3)降低煤耗,提高熟料产质量:采用较高一次风速、较低一次风量、大推力、大速差设计理念,能够强化煤风混合,火焰强度高、刚性好、稳定性强,使煤粉燃尽率高,能够提高熟料产量,降低煤耗,提高熟料产质量。

(4)调节方便、适应性广:燃烧器净风各通道安装蜗轮蜗杆调节机构,能够灵活调节各风道的截面积;同时各风道设置调节风量的阀门,使火焰粗细和长度可调,能够形成理想的温度场和热工制度,对煤质、物料的波动变化适应性强,能更好地保护窑皮和耐火砖,提高窑的运转率。

(5)燃烧器整机管层布局合理,各风道气体流动过程中沿程阻力系数最小。头部零件采用螺纹连接,拆装便捷,便于检修和更换。

(6)售后服务好:汇金公司有技术能力过硬、责任心强的售后服务团队,能够在甲方需要技术服务时及时到位,开展优质服务;同时能够有针对性地进行技术培训,并且随时可以通过电话和

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